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    蘭州石化改進(jìn)設(shè)備增產(chǎn)6000噸油漿除灰產(chǎn)品
    來源:中石協(xié)      發(fā)布時(shí)間:2018-02-06     分享:

    蘭州石化改進(jìn)設(shè)備增產(chǎn)6000噸油漿除灰產(chǎn)品

    中石協(xié)[2018-02-06]


    1月17日,10萬噸油漿除灰裝置通過設(shè)備改進(jìn)驗(yàn)收,多產(chǎn)出FCC油漿除灰產(chǎn)品6000噸,去年降低檢維修費(fèi)用34萬元。

    蘭州石化300萬噸重催裝置年產(chǎn)15萬噸油漿,140萬噸重催年產(chǎn)10萬噸油漿。通過技術(shù)處理后,作為延遲焦化裝置原料回收利用,提高FCC油漿價(jià)值和煉廠綜合經(jīng)濟(jì)效益。自煉油廠開展工業(yè)放大試驗(yàn)以來,由于罐區(qū)罐容緊張,造成產(chǎn)能受限不能連續(xù)加劑生產(chǎn)、清渣難度大等問題。為此,蘭州石化將加劑后的油漿輸送至三葉公司進(jìn)行加工處理。根據(jù)FCC油漿沉降除塵劑工業(yè)放大試驗(yàn)結(jié)果,三葉公司借鑒煉油廠油漿脫灰工業(yè)放大試驗(yàn)及大連石化油漿脫灰生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),逐步擴(kuò)建10萬噸/年油漿除灰裝置順利投產(chǎn)運(yùn)行。在裝置運(yùn)行過程中,儲(chǔ)罐內(nèi)加熱盤管出現(xiàn)泄漏,給后續(xù)生產(chǎn)造成影響。

    原有盤管采用“一體式”焊接,以多組汽包平鋪方式排列,盤管間距約為0.3米,盤管離罐底高度為0.4米,檢維修清罐過程中既不能對(duì)盤管以下加熱處理,又沒有足夠空間容納施工人員開展清理。三葉公司將原來的“一體式”焊接改為“拼接式”組裝,使每組獨(dú)立連接,形成可單獨(dú)拆卸外部加工的檢維修模式,避免了罐內(nèi)動(dòng)火作業(yè),降低了作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),節(jié)省了清罐費(fèi)用。將多組盤管由原來的“平鋪式”改為“立式”放置,降低盤管與罐底間距,增大盤管之間的間距。改造后的盤管換熱面積不變,不影響生產(chǎn)過程中的加熱效果,在檢維修清理油渣過程中,能繼續(xù)使用盤管加熱底部油渣黏度,可利用設(shè)備抽出60%的渣量,剩余部分施工人員有足夠空間直接進(jìn)入清渣,縮短檢維修工期一半以上。

    (信息來源:中國(guó)石油報(bào))

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